冀东油田钻采院10项技术创新节约真金4681万元
环网 发表于:2017-1-20 22:16 复制链接 发表新帖
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  环渤海新闻网消息 (马超 骆洪梅)1月16日,顶着小雪,冀东油田钻采院员工李云峰在南堡12-165井场,对新研制高效降摩减扭工具进行现场检验。通过技术创新体系培养,这个院在2016年优化工程设计,推广自研技术和产品,十项钻采关键技术取得突破性进展,全年节约成本4681万元,在钻井工艺和油层改造方面创新创效突出。
  近年来,冀东油田开采难度及成本加大,资源接替不足,面临资源、技术等多方面的挑战。在严峻的勘探开发形势面前,钻采院围绕油田勘探开发需求、产能建设和原油生产任务需求,以“劳模领跑+团队创新”的模式将劳模、专家、技术骨干所积累的经验通过分享,变成集体的智慧,实现全员共同进步。积极开展质量效益评价,推动自研成果转化,持续优化钻采工程设计,进而推动企业跨越式发展。2016年编制钻采方案33个,完成钻采工程设计538井次,现场实施467井次。
  在人才培养中,钻采院组建了钻井工艺创新工作室、井下工具创新工作室和采油化学创新工作室,拆分了原有实验中心研发组,将人员充实到科研科室,加强了创新团队的力量。围绕企业生产经营活动、创新研发中的重点、难点问题,员工在创新工作室内进行试验,让创新更加“接地气”。通过控制压裂规模、简化工艺管柱等措施,在采油方面投资节余250余万元,降低采油成本1600余万元。
  创新工作室为员工创新技能提升提供了实训基地和平台,研制的废弃钻井液调剖剂体系、降摩减扭工具、防污染系列工具的研制等创新成果已经在冀东油田应用,解决油田生产现场难题的同时取得显著经济效益。2016年钻采院创新工作室累计完成攻关项目20多项,获得国家专利授权18项,发表期刊论文60余篇,修订行业标准18项,培养青年技术骨干37人。
  在钻井方面,通过优化井身结构、精细设计井眼轨道、优化钻井液设计等,全年投资节余2550万元,实现了从源头对钻井成本的有效控制。钻井配套工艺技术方面完成了120摄氏度环境友好型钻井液体系研发与现场试验。通过室内评价、现场试验全过程跟踪监测评价,该体系无荧光、无毒、可种植,钻井施工安全顺利,满足了中浅层安全钻井和环境保护及储层保护三重需要,在国内尚属首次。形成抗大温差防窜水泥浆体系,满足长井段、大斜度、大位移井固井需求,通过水泥浆体系和工艺技术的优化,大大降低窜槽、井漏风险,保障了18口封固段长超过2000米、最长达5129米的固井质量,创历史最好成绩。
  针对特低渗储层储量难以有效动用的实际,创新形成了复杂断块不同类型油藏压裂开发技术序列,破解难以动用储量效益开发难题。结合高深及南堡4-3区产建,大力推广大斜度井套内机械分段压裂、速钻桥塞+射孔联作套管分段压裂等技术,综合成本大幅下降。其中水力压裂技术已成为低渗、特低渗储层稳产上产的关键核心技术, 2016年实施压裂投产28口,产油1.85万吨;实施老井压裂89井次,增油2.26万吨、压裂增注6.7万方,老井压裂成本降低约40万元/口,综合成本大幅度降低。
  此外,还创新形成特低渗储层复杂裂缝构建技术,推动勘探领域不断向特低渗油藏拓展。2016年,试验特低渗砂岩储层混合水压裂、5号构造深层火成岩天然气储层大规模压裂技术,取得重要突破;陆地周边凸起花岗岩储层压裂首获成功,高166X3井压后初期日产油41.7吨,为致密储层压裂开发寻找到新的方向;南堡5-29井压裂后日产气10.7万方,明确南堡凹陷5号构造天然气藏的勘探潜力。在逆境中,直面挑战,勇于亮剑,持续深化创新创效能力建设。2016年研究攻关17项重大技术,现场试验18项中试技术,其中大斜度井分注配套工具推广应用154井次,工具覆盖率84%。各项成果的市场占有率不断增加,推广应用高温乳化沥青、偏心配水器和注水封隔器等工具等16项成熟技术,节约成本901万元。促进技术成果转化,创效能力大大提升。
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